ロボット製作日誌in神奈川
MCR・ROBO-ONE・ロボットランサーなど、いろんなロボットを製作する社会人のブログです。
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RMCR2010準備完了!
GodArthur6完成!(8/15)
5との違い⇒サーボ変更、エンコーダプーリー変更、LCD追加
シャーシも新規設計
GodArthur6
サーボトルクが足りないことが発覚!⇒GodArthur5復活!!!(改造Ver)
この機体はランサーに流用予定

LCD
8gの小型LCDはマイコンをR8Cに移行してから搭載予定⇒今回は秋月の15gLCDを採用
写真は走行後の表示
左上から[ラップタイム][平均速度][走行距離(コース長+α)][US/OS回数]
全部精度が悪い!特にUS/OS回数はエンコーダプーリーを変更してから
テーブル値を修正していないので、参考にならない⇒空きスペースが寂しかっただけ
OS/USの判定アルゴリズム自体怪しいがww

走行前の表示では[BT電圧][設定速度][デジタルセンサ入力値][AD入力値]を表示
この中でもバッテリ電圧表示と設定速度表示は便利!
中でも設定速度がLCDで表示されるのは助かる、昨年までは米粒以下のフォントで
印刷した速度設定表を見ながら、DIPSWを回していたが、ミスをすることがあった。
LCD表示なら一目瞭然!

【その他】
ステアリングギヤボックス作成⇒ランサーで使う
ジャイロセンサ取り付け位置変更⇒保留
新ゲートセンサ作成⇒保留
先読みセンサ作成⇒必要なし
新型LCD実装⇒とりあえず秋月ので妥協、R8Cで採用予定
ThinkPad X60sに開発環境構築⇒新品同様の品を35kにて入手!Windows7早い
R8Cマイコンプログラム作成⇒保留
バッテリ評価⇒5年間使ったKR-1100からeneloopに移行、liteは軽いが秋葉大会では容量不足か?
タイヤ作成⇒保留
駆動ギヤボックス作成⇒間に合わなかったのでRE16を修理して今年もインホイールモータ!
シャーシ作成⇒作ったが失敗
エンコーダプーリー作成⇒ソースコード可読性向上
HEWへ移行⇒H8/3048F_C言語開発環境からいまさらながら移行(遅!!!
Ustream中継実験⇒実験成功、UDXはWiMAXの電波が強い!
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